自動車床加工必須檢查機械手執(zhí)行ATC換刀故障排除步驟,把機械手停止在垂直極限位置。檢查機械手手臂上的兩個卡爪及支持卡爪的彈簧等附件。均沒有發(fā)現(xiàn)問題,說明機械手夾持刀具緊固,在機械手轉(zhuǎn)動情況下不會出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。檢查換刀程序針對本故障僅出現(xiàn)在換刀動作過程中,與其他動作無關(guān),編輯一個自動換刀反復執(zhí)行程序,并運行此程序,以期找到掉刀的真正原因。
在程序運行中,發(fā)現(xiàn)如下情況:主軸刀具夾緊沒有到位,甚至還沒有夾緊動作的情況下,機械手轉(zhuǎn)動,于是掉刀。依前文換刀動作順序分析主軸刀具夾緊到位行程開關(guān)誤動作引起掉刀故障。
打開PLC梯形圖,監(jiān)控該行程開關(guān)(輸入為X2.5),反復按壓該行程開關(guān),發(fā)現(xiàn)20多次壓合中有3次X2.5為"0"狀態(tài)的現(xiàn)象出現(xiàn)兩次,同時壓合后X2.5不能由"1"狀態(tài)轉(zhuǎn)到"0狀態(tài)"的現(xiàn)象出現(xiàn)兩次,根據(jù)以上判定該行程開關(guān)損壞。此開關(guān)為OMRONZC-Q2255,用國產(chǎn)CXW5-11Q1替換,試車正常。一周后,操作者仍反映有掉刀現(xiàn)象,當然出現(xiàn)的頻次小了,這說明掉刀故障仍未徹底排除。
檢查刀具夾持情況根據(jù)刀具有主軸上裝不位的現(xiàn)象分析,可能是主軸內(nèi)孔中碟簧不能對刀具夾持緊固,從而出現(xiàn)刀裝不到位,甚至裝不上而掉刀現(xiàn)象。拆開主軸內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)有幾處對碟簧已碎。于是更換了全部碟簧。試車時沒有出現(xiàn)任何問題。運行一個班次后又出現(xiàn)掉刀現(xiàn)象。